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    《河北工人報》杜士英:小注射器做出大文章

    發布時間:2010-04-28 00:00:00 來源: 編輯: 0次瀏覽

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    杜士英在本公司舉辦的職工成果展上介紹自己的自制灌裝機

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    ?2元錢能干什么?買兩個注射器;兩個注射器在一位維修工手中又能做什么?配合一堆廢零件組裝成了強酸液體灌裝機。這個小革新,別以為不起眼,原來13個人緊緊張張的活兒現在4個人就能輕松搞定。因為裝量精確,原料還節省了,質量更穩定了,一年下來相當于創造經濟效益10萬元。這名愛琢磨的維修工就是華藥制劑公司生產一部二工段的杜士英。

    集思廣益

    華藥制劑公司2004年就開始生產聚甲酚磺醛溶液劑產品,這種產品屬于強酸,和濃硫酸一樣具有強腐蝕性,不小心滴到衣服上就會燒出洞來,一般的金屬接觸到都會被腐蝕壞,所以,生產中市售的灌裝機也不能用,一直以來,生產中用的都是手工灌裝。

    手工灌裝時,工人帶著橡膠手套拿著膠皮管灌裝,用一個卡子憑借肉眼控制裝量,裝量不穩不說,操作工因為擔心質量還總裝得超過刻度,浪費原料。手工操作給操作工帶來許多不便,最主要的是,勞動生產率低,影響了該產品的市場供應。

    大家都說,要是有一臺能耐腐蝕的灌裝機就好了!

    這個提法讓維修工杜士英記在心里,沒事兒總琢磨要自制一臺灌裝機。杜士英先比照市售的普通灌裝機自己設計了一張圖紙,然后羅列了需要的零件,電機、控制器、料管、閥門,這些設備哪里來?光到市場上買齊,費用就令人咂舌,還沒有見成效,就花太多錢可不好辦。

    杜士英和大家開始想辦法。生產一部的書記范增路提示他們可以到舊設備上找找。偶然的機會,杜士英發現一臺舊設備,上面的電機還能用。他將其小心拆下來——電機有了。控制器呢?同事們找到了一個淘汰下來的控制器,又在化驗室找了一段硅膠管,料管也有了。

    還缺一個單向閥門,這個單向閥門必須是耐強酸的。不銹鋼的單向閥門好找,但不能用。大家一起想辦法,終于找見了一個玻璃的,強酸對它不反應,正好。

    大部件準備完畢,沒有花一分錢。杜士英開始組裝,大部件都裝好了,最后卻卡在裝量控制儀上,普通的控制儀是金屬器件,不用說,一上機肯定用不了多長時間就會被腐蝕壞?!拔疫@個耐腐蝕的灌裝機最重要的設計就在裝量控制儀上。”裝量設計成什么形狀,如何控制,如何找到一個耐酸性材質的?杜士英當時可是反復思量。

    靈感閃現

    一天,他帶孩子去打針,當他看到大夫手中拿著的注射器時,突然一下子就有了靈感,“注射器耐強酸強堿”。杜士英立即跑到藥店花2元錢買了兩個20毫升的注射器?;厝ズ髮嶒灡砻鳎⑸淦髡娴哪苣褪芫奂追踊侨┤芤簞┑膹娝嵝?。而且注射器還帶刻度,裝量問題也能解決。

    經過半年的設計、尋找靈感、組裝,一臺自行設計制做的灌裝機終于成型了。試車:調速、抽料、打料、調裝量……難題又來了,注射器抽料和投料直上直下,運行又比較長,這個運行軌道怎么做?晚上,杜士英苦苦思索,很快腦海里又有了一個方案。第二天,一個直上直下的運行軌道被他設計出來了,為了更好控制旋轉角度,他又裝上了兩個軸承。試運轉——調試——改進——再試車,小問題一點點兒被改進,軌道運行平穩了,裝量平穩了。就此,一臺灌裝速度可調、裝量可調、耐強酸強堿的液體灌裝機誕生了。

    投入試生產后,4個人一天能生產8000瓶。這個產量可是過去手工操作,13個人忙忙活活才能干完的。小設備起了大作用,灌裝班的職工也很高興,再不用擔心裝量不穩的問題了。灌裝班班長王英芝還找到一種塑料托盤,邊沿比產品瓶略高,操作工在里面把塑料瓶碼放整齊后,打開機器,灌裝效果很好,還不用擔心強酸滴到衣服或鞋子上。

    2010年年初杜士英的液體灌裝機正式投入生產,勞動效率提高了,裝量平穩,產品質量也提高了,算下來一年產生的效益近10萬元。

    2元錢與一臺灌裝機,杜士英感受到了創新的樂趣,也讓我們看到了創新的奇跡。

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     (河北工人報2010-04-27/圖本報記者? 畢春華)

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