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    華北制藥華民公司強(qiáng)力攻關(guān)頭孢克洛新工藝試車取得成功

    發(fā)布時(shí)間:2014-08-25 00:00:00 來源: 編輯: 0次瀏覽

                  近日,頭孢克洛新工藝在華北制藥華民公司105車間試車成功,實(shí)現(xiàn)了頭孢克洛生產(chǎn)由DMF復(fù)鹽轉(zhuǎn)晶制得成品的兩步法到直接結(jié)晶的一步法的轉(zhuǎn)變。相比頭孢克洛兩步法,一步結(jié)晶法不僅在收率上提高了三個(gè)百分點(diǎn),而且每批次工時(shí)縮短了近十五個(gè)小時(shí),大大提高了生產(chǎn)效率。

    華民公司新頭孢工廠105車間始終堅(jiān)持以“提質(zhì)、增效”為目標(biāo),通過優(yōu)化生產(chǎn)工藝、加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、狠抓細(xì)節(jié)管理等措施,在產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率上取得了很大突破。此次頭孢克洛工藝的革新經(jīng)歷了包括驗(yàn)證批生產(chǎn)、進(jìn)一步完善生產(chǎn)工藝、試車成功三個(gè)階段。

    在接到此次頭孢克洛生產(chǎn)任務(wù)后,通過驗(yàn)證批的生產(chǎn),發(fā)現(xiàn)由于水解液、結(jié)晶液的ph過低,不銹鋼的脫炭器、結(jié)晶罐無法滿足其過酸過濾以及結(jié)晶的條件,考慮到重新更換脫炭器以及結(jié)晶罐的成本過高,車間迅速組織相關(guān)人員進(jìn)行討論并組成攻關(guān)小組,對(duì)頭孢克洛工藝進(jìn)行進(jìn)一步的完善。

    頭孢克洛作為105車間重要產(chǎn)品之一,如何將產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝、質(zhì)量控制參數(shù)做到最優(yōu)化,將生產(chǎn)設(shè)備做到高效利用,攻關(guān)小組進(jìn)行了大量的對(duì)比實(shí)驗(yàn),最終確定出了合適的、切實(shí)可行的方案,解決了生產(chǎn)線上脫炭器、結(jié)晶罐由于ph過低無法實(shí)現(xiàn)過濾以及結(jié)晶的問題,滿足了頭孢克洛一步結(jié)晶工藝的條件。

    王文君/

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