又到月底報表的時候了,11月28日一早,華藥制藥總廠110車間統計員小齊,來到車間主任辦公室:“董主任,這個月的水和蒸汽消耗明顯下降了,電消耗也減少了!”在場參加工藝優化分析會的技術員們聽到這個消息,都開心地笑了。
說干就干,他們對這兩項工程進行了實施,兩項工程完成后,經過半個月的運行,數據顯示,采暖系統不僅完全不用補水,而且較上個采暖季,蒸汽和水、電的消耗都有大幅降低。其中,采暖季蒸汽使用也下降了30%,蒸汽費用可降低36萬元,節約用水5000噸/月。難怪大家都對專項攻關小組的工作贊不絕口。
《河北工人報》2014年12月18日3版 ■姚文明/文
《河北工人報》廠區紀事:優化工藝:“預估超前”節成本<br />
發布時間:2014-12-30 00:00:00 來源: 編輯: 0次瀏覽
■水供系統優化 環保又節能
近期,華藥制藥總廠深入開展了技改創新活動,成立專項攻關小組,在創新節能、環保創效上苦下功夫。他們對原有工藝進行優化創新,取得了顯著成效。以往,為確保發酵罐溫度正常,110車間的循環水系統要聯供幾個車間,當遇到個別車間生產調整時,整個循環水系統還在整體運轉,造成部分水電氣的浪費,既不環保也不節能。大家看在眼里、急在心上。專項攻關小組的技術人員把能源指標和生產緊密結合,打破了原有的循環水運行模式,經過反復測算,提出“預估超前”理念,順著這個思路,他們設計出新的優化方案。方案實施后,該車間在實現了可根據天氣狀況及時采取水供切換的同時,也實現了可以根據生產車間具體要求,按不同需求、溫度分區域運行。目前,該車間的循環水系統可適時停、開風機和水泵,環保節能效果顯著,還可年節約成本200多萬元。
■采暖系統改造 節汽又省水
冬季是熱能高耗期,有效控制好采暖能耗是企業實現節能環保的關鍵之一。今年入冬前,110車間就對工廠采暖系統進行全面優化改造。首先是收集熱能,北元分廠廢棄的蒸汽冷凝回水溫度達100℃,將其直接回收到采暖系統,就可以少開一臺15千瓦的水泵;車間用過的洗膠塞水溫度也很高,把它也輸入到采暖系統用于供暖,可以避免熱水的流失。